• 全国 [切换]
  • 二维码
    制动离合器材网
    当前位置: 首页 » 资讯 » 解决方案 » 正文

    摩擦片断裂故障原因分析

    放大字体  缩小字体 发布日期:2016-10-07 09:57:04    浏览次数:596    评论:0
    导读

    微裂纹起源于摩擦片的花键根部,工作时摩擦片不断地结合、分离,在旋转扭矩和交变应力的作用下,裂纹逐步增大并逐渐向外延伸,直至出现整体性断裂。


    摩擦片是离合器的关键零件,不仅要求摩擦复合材料粘结强度高、耐磨性好,而且要求芯板韧性好、耐冲击强。为此,摩擦片工艺过程复杂,芯板需要进行调质、淬火等热处理工序,技术要求高。

    本文以摩擦片早期断裂故障为案例,通过对故障件失效形式、断口特征等方面的检查与分析,借助光谱元素测量仪、蔡司显微镜、显微硬度计等仪器,对故障件的化学成分、断口的微观特征、金相组织、硬度及硬化层等方面的检测,最终找到断裂的原因,然后通过芯板淬火工艺优化及对热处理过程的质量管控,排除该故障。

    1.故障信息

    (1)工况信息

    某型号推土机在内蒙古施工,主要用于太阳能热风发电站的基建工作,推平沙丘和沟壑,平均每天工作时间约14h。该车在工作1600 h左右时,变速箱内部出现异响,服务人员检查发现变速箱内部摩擦片断裂。

    (2)失效形式

    故障件的断裂状态如图1所示,裂纹从摩擦片的花键根部呈放射状延至外沿,出现贯通性整体断裂,裂开的两部分断口吻合,无碎片、颗粒等脱落。从铜基摩擦材料的状态看,润滑油槽清晰,无明显的磨损、脱落、烧结等异常状态,由此判定,摩擦片断裂不是由于超负荷传递扭矩造成的。

    摩擦片断裂形式
    图1摩擦片断裂形式

    图2是断口的宏观状态,断口齐平,呈直线状态,并且无塑性变形,断面处的摩擦材料完好,无损失、脱落等状态。由此判定芯板断裂为脆性断裂。

    摩擦片断口的宏观状态
    图2断口的宏观状态

    由摩擦片的另一处故障点图3可看出,微裂纹起源于摩擦片的花键根部,工作时摩擦片不断地结合、分离,在旋转扭矩和交变应力的作用下,裂纹逐步增大并逐渐向外延伸,直至出现整体性断裂。

    摩擦片裂纹源
    图3摩擦片裂纹源


    2.故障原因查找与分析

    (1)材质化验

    摩擦片芯板的材质是45钢,整体调质后,对花键的表面进行高频感应淬火。将摩擦材料在平面磨床上去除后,取试样如图4所示,依据国标《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法》(GB/T4336—2016)对芯板材质进行化验,结果如表1所示。

    图4摩擦片芯板材质化验取样
    图4摩擦片芯板材质化验取样

    由表1可知:齿轮的化学成分C、Si、Mn、Cr等含量符合标准。由此推断,原材料合格,不是造成摩擦片早期断裂的主要因素。

    (2)芯板硬度检验

    将故障件在电火花切割机上取样,如图5所示。在温度20℃、湿度50%的条件下,根据国标《钢件渗碳淬火回火金相检验》(GB/T25744—2016)对硬度、淬硬层深度进行检查。花键的齿部硬度要求≥40HRC,实测54.8HRC,硬度合格。

    摩擦片硬度及硬化层检查样块
    图5摩擦片硬度及硬化层检查样块

    用4%硝酸酒精溶液腐蚀试样,花键淬硬层要求4.5~9.0mm,实测6.0mm,淬硬层深度合格;齿根部淬硬层深度要求0.7~2.5mm,实测值为0.9mm。由此判定,花键的硬度和淬硬层深度等符合图样要求,不是造成摩擦片早期断裂的主要因素。

    (3)非金属夹杂物检验

    在4XC金相显微镜下检测非金属夹杂物的含量,如图6所示,依据《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》(GB/T 10561—2005),芯板中非金属夹杂物的含量如表2所示。从结果可看出,原材料中硫化物、氧化铝等非金属夹杂物含量符合技术要求,不是发生脆性断裂的主要原因。

    非金属夹杂物
    图6非金属夹杂物(100×)

    (4)脱碳层深度检验

    利用光学显微镜,观察故障件花键齿的脱碳层深度,如图7所示。采用测试5点计算平均值法,单侧脱碳层的深度为0.03~0.07mm,在技术要求≤0.1mm的范围内,没有严重的脱碳特征。

    脱碳层深度
    图7脱碳层深度(100×)

    (5)原因分析

    依据《金属显微组织检验方法》(GB/T13298—2015)对试样进行检验,微观组织形态如图8所示,花键的金相组织为回火马氏体,晶粒度8级,金相组织粗大,晶界变黑,有严重的沿晶裂纹,并且有过热的特征,摩擦片早期断裂是脆性过大引起的芯板脆性断裂。

    齿部沿晶裂纹状态
    图8齿部沿晶裂纹状态(500×)

    通过故障件的生产批次号,摩擦片的淬火工序进行追溯。作业基准书中,淬火温度要求845℃。根据操作者记录,在对加热炉进行设备检点时发现,温度显示仪表出现故障,仪表温度显示为设定温度845℃,而通过校核实际温度已达到950℃,远高于Ac3温度,造成芯板过热,从而引起奥氏体晶粒粗化。粗大的奥氏体晶粒存在,导致芯板的强度和韧性降低,力学性能下降,脆性转变温度升高,在淬火时,由于芯板为薄片形状,花键根部应力集中,增加了淬火时裂纹的倾向,导致在花键根部出现微观裂纹。工作过程中承受交变应力和冲击力,经过一定时间后,造成摩擦片芯板的早期断裂。

    3.工艺改善及预防措施

    (1)工艺改善

    对库存的同批次淬火的芯板取样抽检,金相组织存在相同特征,为了避免装机后出现早期断裂的隐患,对同批次淬火处理的件进行标识、隔离。为了最大限度地降低生产成本,我们进行了反复试验,在不同的温度下,将摩擦片芯板进行退火、正火或高温回火,使粗大晶粒重新奥氏化,晶粒得到细化。随后,再对芯板加热至Ac3以上30~50℃进行淬火,经检验,淬火后金相组织马氏体细小均匀,晶粒度为马氏体4级,表面硬度56HRC,心部硬度37HRC,达到图样技术要求。通过样件试装及市场验证,工艺改善后,摩擦片的强度、韧性等力学综合性能提升,外部市场上再未出现芯板断裂故障。

    (2)预防措施

    热处理工序是摩擦片生产过程中的关键和重要工序,同时它具有批量大的特点。为了最大限度地减少不合格品的出现,需要定期对设备进行检查,特别是温度显示仪、湿度仪表等仪表类部件。同时,对操纵人员的专业技能、人员变更、岗前培训等方面加强管理。另外,在热处理工序的工艺文件中将加热温度、保温时间、冷却方式等工艺参数进行完善和固化。

    4.结语

    通过对摩擦片早期断裂故障的失效特征分析,并借助光谱元素测量仪、蔡司显微镜、显微硬度计等仪器,对化学成分、断口的微观特征、金相组织、硬度及硬化层等方面进行检测,确定花键的齿面金相组织晶粒粗大,存在过热特征,淬火时温度过高是造成故障的主要原因。

    (1)在淬火工序中,因加热炉设备温度仪表失灵、传感器损坏等造成显示的参数与实际不符时,需要对该批工件进行金相组织、硬度等分析,对有异常特征如过烧特征、过热特征、欠热特征等应及时进行隔离,不能心存侥幸、盲目装机。针对不同的状况,通过反复试验如中间增加退火、正火或高温回火等进行改善和验证,达到技术要求后方能装机。

     
     
     
    (文/小编)
    免责声明
    • 
    本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://www.zdlhqcw.com/news/show.php?itemid=6 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们2770158615@qq.com。
    0相关评论
     

    制动离合器材网-中国制动离合器材行业专业的网络宣传媒体
    Copryright (c)2019 www.21seal.com All Rights Reserved.制动离合器材网 版权所有
    苏ICP备2021030158号《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》

    苏ICP备2021030158号

    Processed in 0.025 second(s), 18 queries, Memory 1.73 M